• 제목/요약/키워드: Engine Assembly

검색결과 150건 처리시간 0.029초

OXIDATION CHARACTERISTICS OF PARTICULATE MATTER ON DIESEL WARM-UP CATALYTIC CONVERTER

  • Choi, B.C.;Yoon, Y.B.;Kang, H.Y.;Lim, M.T.
    • International Journal of Automotive Technology
    • /
    • 제7권5호
    • /
    • pp.527-534
    • /
    • 2006
  • Modern passenger cars with diesel engines are equipped with DOC(diesel oxidation catalyst) for the purpose of reducing HC and CO in the exhaust stream. Cold start exhaust emissions pose troubles here as on gasoline engine vehicles. As a result, some of the diesel passenger cars roll off todays the assembly lines with WCC(warm-up catalytic converter). Oxidation characteristics of the particulates in WCC is analyzed in this study by EEPS(engine exhaust particulate size spectrometer). The maximum number of PM is found to come out of WCC in sizes near 10nm when an HSDI diesel engine is operated under the conditions of high speed and medium to heavy load. When the temperature of the WCC exceeds $300^{\circ}C$, the number of PM smaller than 30 nm in diameter sharply increases upon passing through the WCC. Total mass of emitted PM gets reduced downstream of the WCC under low speed and light load conditions due to adsorption of PM onto the catalyst. Under conditions of high speed and medium to heavy load, the relatively large PM shrink or break into fine particles during oxidation process within the WCC, which results in more mass fraction of fine particles downstream of the WCC.

극저온 고압 배관용 구형 플랜지 개발 (Development of the Spherical Flange used in a Cryogenic High Pressure Pipe)

  • 문일윤;문인상;유재한;이수용
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국추진공학회 2011년도 제36회 춘계학술대회논문집
    • /
    • pp.283-288
    • /
    • 2011
  • 액체 로켓 엔진의 극저온 고압 배관에 사용할 목적으로 구형 플랜지를 설계하였다. 설계된 구형 플랜지는 결합 부품 간 중심축이 최대 $2.5^{\circ}$의 오차가 있어도 플랜지 조립이 가능하며 기밀을 유지할 수 있어 엔진 조립 자유도를 증가 시킬 수 있다. 구형 플랜지는 볼, 소켓 형태의 결합부와 금속 실, 구형 볼트와 와셔로 구성되어 있다. 구형 플랜지 시제품을 제작하여 상온 기밀시험, 극저온 기밀시험, 상온 강도시험, 상온 파괴시험을 수행하여 성능을 검증하였다.

  • PDF

극저온 고압 배관용 구형 플랜지 개발 (Development of the Spherical Flange Used in a Cryogenic High Pressure Pipe)

  • 문일윤;문인상;유재한;이수용
    • 한국추진공학회지
    • /
    • 제15권3호
    • /
    • pp.64-69
    • /
    • 2011
  • 액체 로켓 엔진의 극저온 고압 배관에 사용할 목적으로 구형 플랜지를 설계하였다. 설계된 구형 플랜지는 결합 부품 간 중심축에 최대 $2.5^{\circ}$의 오차가 있어도 플랜지 조립이 가능하며 기밀을 유지할 수 있어 엔진 조립 자유도를 증가 시킬 수 있다. 구형 플랜지는 볼, 소켓 형태의 결합부와 금속 실, 구형볼트와 와셔로 구성되어 있다. 구형 플랜지 시제품을 제작하여 상온 기밀시험, 극저온 기밀시험, 상온 강도시험, 상온 파괴시험을 수행하여 성능을 검증하였다.

자동차 생산계획 시스템에서 제약만족기법을 이용한 생산 시퀀스 모듈 구현 (Implementation of a Vehicle Production Sequencing Module Using Constraint Satisfaction Technique for Vehicle Production Planning System)

  • 하영훈;우상복;안현식;한형상;박영진
    • 산업공학
    • /
    • 제16권3호
    • /
    • pp.352-361
    • /
    • 2003
  • Vehicle manufacturing plant is a typical mixed-model production system. Generally it consists of three main shops including body shop, painting shop and assembly shop in addition to engine shop. Each shop contains diverse manufacturing processes, all of which are integrated in a form of flow line. Due to the high pressure from the market requesting small-volume large variety production, production planning becomes very critical for the competitiveness of automotive industry. In order to save costs and production time, production planning system is requested to meet some designated requirements for each shop: to balance the work load in body and assembly shops, and to minimize the number of color changes in painting shop. In this context, we developed a sequencing module for a vehicle production planning system using the ILOG Solver Library. It is designed to take into account all the manufacturing constraints at a time with meeting hard constraints in body shop, minimizing the number of soft constraints violated in assembly shop, and minimizing the number of color changes in painting shop.

설계인자변화에 따른 엔진 벌크헤드 내구성 향상 (Durability Improvement of Engine Bulkhead by Adjusting Design Parameters)

  • 양철호;한문식
    • 한국자동차공학회논문집
    • /
    • 제19권2호
    • /
    • pp.111-116
    • /
    • 2011
  • Three-dimensional finite element analyses have been performed to improve the durability of bulkhead. To keep pace with design changes and concentrate on regions of interest, SUBMODEL technique in ABAQUS was used for analysis. An analysis was conducted with following load cases: 1) Cap press-fit, 2) Bearing crush, 3) Bolt assembly, 4) Hot assembly, 5) Firing load, 6) Alternating firing load, 7) 2nd hot assembly. Fatigue analysis was done using commercial software FEMFAT and fatigue factors at the interested regions such as bolt tip area, counter bore, breathing hole, honing clearance were calculated and compared to aid design validation. Finite element modeling in the area of thread engagement used a simple constraint equations. Increasing bolt length, to a minimum of 39 mm above joint face gives a better fatigue resistance to the bulkhead. Breathing hole helps not only circulate the air in the crankcase but also fatigue resistance of bulkhead by relieving the stress at the critical locations.

엔진 실린더 헤드/블록의 유한 요소 해석 (Finite Element Analysis of Cylinder Head/Block Compound)

  • 김범근;장훈
    • 한국자동차공학회논문집
    • /
    • 제11권3호
    • /
    • pp.28-38
    • /
    • 2003
  • Finite element analysis of cylinder heat/block compound under assembly, thermal and firing condition were performed. FE model including two cylinders with gasket, head bolts, liners and valve seats was used. FE modeling method and boundary conditions were introduced. Stress distribution and deformation of cylinder head and block under each loading condition were presented. Gasket pressure distribution and bore distortion level were predicted. Measured data of bore distortion was compared with the analysis results. The analysis result showed similar trends with the experimental data. High cycle fatigue analysis on the basis of this result has been performed in order to find the critical areas of the engine assembly.

Power Steering Oil Pump의 맥동소음 저감에 관한 실험적 연구 (An Experimental Study on Pulsation Noise Reduction of Power Steering Oil Pump)

  • 안세진;김명환;박진형;정의봉;유승근
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국소음진동공학회 2003년도 추계학술대회논문집
    • /
    • pp.395-400
    • /
    • 2003
  • Power steering oil pump is generally used to support the power to steering system of most kinds of vehicle. The noise caused by power steering ell pump make passenger to be uncomfortable, because its frequency is higher than that is produced by engine. In this paper, the field test of real car was carried out to analyze the phenomenon of the pump noise, and the lab test was also performed to survey the dynamic characteristics of pump assembly. The results of the series of tests show that frequency range of 600-800㎐ should be dealt with to reduce the pump noise. After four cases of design changes were carried out to actually reduce the noise and tested in condition of partial assembly. Some improvement can be gotten from a certain design change.

  • PDF

엔진오일 누유 가시화 및 식별력 증대를 위한 기동화력장비 엔진 공정개선 (Process Improvement of Land System Engine for Visualization and Increasing Identification of Engine Oil Leakage)

  • 서석호;김지훈;오대산
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제21권3호
    • /
    • pp.321-327
    • /
    • 2020
  • 최근 2년간 군 기동화력장비의 엔진 생산 공정 중에 발생한 주요 품질문제 중에는 엔진오일 누유가 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 이를 최소화하기 위해서는 엔진오일 누유에 대한 근본적인 원인 파악과 다빈도로 발생되는 누유 부위에 대한 파악이 필요할 뿐만 아니라 더 나아가 품질비용 감소를 위해서는 엔진 조립 및 검사공정에서 누유에 대한 사전식별이 필요하다. 본 연구에서는 형광염료가 주입된 엔진오일을 통하여 누유를 가시화하고 엔진오일 누유 현상에 대한 식별성을 증대시켜 군 기동화력장비 엔진의 생산품질을 향상시키고자 하였다. 이를 위하여 기존에 사용하는 엔진오일과 형광염료가 주입된 엔진오일의 특성분석을 통하여 대체 가능성에 대해 검토하였으며 엔진오일 주입 공정과 누유검사 공정을 개선하여 엔진오일 누유에 의하여 발생할 수 있는 정비기간 및 시간을 최소화 시키고자 하였다. 최종적으로 본 연구결과를 토대로 군 기동화력장비 엔진의 신뢰도 확보 및 엔진 생산업체의 품질관리 능력 향상을 통하여 엔진 생산 공정간 발생할 수 있는 품질비용을 최소화 시킬 수 있다고 사료된다.

KAIST의 MAV용 MEMS 엔진 개발 현황 (Prgress in MEMS Engine Development for MAV Applications)

  • 이대훈;박대은;윤의식;권세진
    • 한국항공우주학회지
    • /
    • 제30권6호
    • /
    • pp.1-6
    • /
    • 2002
  • 마이크로 연소실을 장착한 MAV 추진 장치용 단기통 MEMS 엔진을 제작하였다. 본연구에서는 MEMS 크기의 왕복운동 내연기관의 타당성을 검증하고 실용화를 위한 설계 및 가공데이터를 축적하고자 하였다. 엔진 블록은 가공의 정밀도와 내열성등을 고려하여 감광유리 웨이퍼를 사용하였으며, 점화 전극은 베이스 플레이트 위에 니켈 도금으로 제작하였다. 감광유리판은 등방성 에칭의 특성이 탁월하여 마이크로 엔진의 실린더와 피스톤과 같이 비교적 깊은 식각이 가능함을 확인하였다. 전체 엔진은 세 개의 별도 가공된 레이어를 접착하여 조립한다. 본연구의 엔진 연소실은 깊이는 1mn, 폭 2mn이며, 피스턴은 수소-공기 예 혼합 가스의 연소압력에 의하여 구동된다. 가공된 엔진의 연소실험을 통하여, 점화, 화염전파 및 피스턴 구동을 확인하였으며, 실용화를 위한 연구가 요구되고 있다.

미세유동의 경계면 특성을 적용한 엔진 마찰 손실 연구 (A Study on Friction Loss of Engine using Microfluidics Approach)

  • 박초희;김보흥
    • 대한기계학회논문집B
    • /
    • 제38권12호
    • /
    • pp.1035-1042
    • /
    • 2014
  • 엔진 마찰 저감은 엔진 개발의 중요한 항목이 되어왔다. 엔진의 기계적 마찰 손실 중 피스톤계의 마찰이 40~55%에 해당하고, 피스톤 부분의 마찰을 제거할 수 있다면 투입되는 전체 에너지의 5% 정도 향상시킬 수 있다. 엔진의 마찰 손실을 감소시키기 위해서 각 요소에서의 마찰 수준, 이에 영향을 미치는 인자에 대한 분석 및 다른 엔진들과의 비교분석이 필요하다. 하지만 기존 연구에서 마찰이 발생하는 윤활막의 연구들이 유체역학 바탕의 모델링에서 수행해 왔으나, 피스톤계의 윤활막이 크게는 마이크로에서 작게는 나노단위의 영역에 해당하므로 분자들간의 상호관계를 고려할 필요가 있다. 따라서, 본 연구에서는 엔진 실린더 라이너를 따라 형성하는 유막의 운동을 미시적으로 접근하여 분자들간의 상호작용에 따른 마찰변화를 제시하고자 한다.