• 제목/요약/키워드: Rotor Core

검색결과 186건 처리시간 0.026초

유도전동기 회전자 제작시 압입작업 평가 (Evaluations of Swaging Process for Rotor Core of Induction Motors)

  • 박상철
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제17권10호
    • /
    • pp.21-26
    • /
    • 2016
  • 산업체에서 널리 사용되고 있는 유도전동기의 회전자를 제작하기 위하여 rotor core slot에 Cu bar를 열박음(shrinkage fit)작업으로 고정한 후 bar 표면을 punch로 원주방향으로 순차적으로 1.5~3mm 압입(swaging)작업시 rotor core slot과 bar 접촉면에 작용하는 contact tangential force의 크기와 분포를 단순화된 2차원 plane strain 해석모델을 사용하여 각각의 압입조건에 대하여 평가하였으며 또한 생산성 향상을 고려한 rotor core slot 설계시 slot 형상에 따른 접촉력 분포를 평가하여 rotor core slot 설계시 필요한 정보를 제공하고자 수치해석적인 방법을 사용하여 parametric study를 수행하였다. 이러한 탄소성 수치해석 결과 1) rotor core 압입작업시 bar 접촉면에 작용하는 contact force는 소성변형이 먼저 발생하는 bar 상부에 크게 작용하며 2) 순차적인 rotor core 압입작업시 bar 접촉면에 작용하는 total contact force는 바로 인접한 bar에 대한 압입작업에 의해서만 영향을 받으며 그 영향으로 약 55% 정도 total contact force가 증가하며 3) 생산성을 고려하여 rotor core를 설계하는 경우에 contact force를 증가시키기 위해서는 core slot의 폭보다 길이를 길게 하는 것이 바람직하다는 사실을 알 수 있었다.

생산 전동기 로터 적층 코어의 동특성 조사 (Dynamic Characteristics of Laminated Rotor Core of Electric Motor Products)

  • 김관영;문병윤;이수목
    • 한국소음진동공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국소음진동공학회 2005년도 추계학술대회논문집
    • /
    • pp.275-278
    • /
    • 2005
  • The dynamic characteristics of rotor shafts for electric motors were investigated through the modal tests. The natural frequencies and modal dampings in each manufacturing stage of rotor core assembly were analyzed from the frequency response functions fer all 6 motors of a product model. The deviation of the each individual modal feature was found dependent on the mode shapes as well as the rotor assembly stage. The core stacking itself is known to widen the deviation of modal properties but fellowing processes of rotor bar insertion and swaging are confirmed to reduce the deviation. Finally the equivalent diameter of core part was estimated from the comparison of measured and calculated results to include the stiffness of core part.

  • PDF

유도전동기 회전자 제작시 압입작업 평가 II (Evaluations of Swaging Process for Rotor Core of Induction Motors II)

  • 박상철
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제18권6호
    • /
    • pp.464-469
    • /
    • 2017
  • 유도전동기 회전자는 rotor core를 일정한 높이로 쌓은 후 rotor core slot에 Cu bar를 열박음(shrinkage fit)작업으로 고정한 후 Cu bar 표면을 punch로 길이방향, 원주방향으로 순차적으로 압입(swaging)하여 제작된다. 본 연구에서는 Cu bar 표면을 압입할 때 Cu bar 표면에 발생하는 압입깊이, 잔류응력 분포 그리고 rotor core slot과 Cu bar 접촉면에 작용하는 접촉력(contact force)을 평가하고자 하였다. 한편 실제의 압입작업은 복잡한 3차원 문제이나 수치해석적인 접근을 위하여 단순화된 2차원 cyclic symmetry 해석모델을 개발하였으며 이러한 해석모델을 사용하여 일정한 압입압력에서 4가지 종류의 Cu bar 형상에 대하여 압입량과 접촉력을 평가하였다. 탄소성 수치해석 결과 1) sample Cu bar block model을 사용하여 단순화된 2차원 수치해석 모델을 개발하였고 2) rotor core 압입작업시 일정한 압입압력에서 Cu bar 표면의 압입량은 Cu bar 형상에 크게 관계없이 거의 일정하며 3) 압입작업시 punch에 가해지는 압입압력으로부터 rotor core slot과 Cu bar 접촉면에 작용하는 총 접촉력을 추정할 수 있는 근사식을 제안하였다.

Rotor에 대한 Cu-bar 압입시 응력분포에 대한 연구 (A Study on the Stress Distribution in Rotor Core inserted with Cu bar)

  • 박상철;김현수
    • 한국소성가공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국소성가공학회 2003년도 추계학술대회논문집
    • /
    • pp.251-254
    • /
    • 2003
  • In this study, main works are focused on investigating the stress distribution at the interface between a rotor core and Cu bar when a punch is applied into the body of Cu bar. A parametric study with dimensional changes of core slot was performed numerically to identify what factors are dominant in producing high contact forces in the interface. As analysis results, it was found that core slot length was a dominant factor in increasing contact force at the interface between a rotor core and Cu bar.

  • PDF

유도전동기 회전자 금형주조 시 품질평가 II (Quality Evaluations of Induction Motor Rotors during Die Casting Process II)

  • 박상철
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제20권7호
    • /
    • pp.347-352
    • /
    • 2019
  • 본 연구는 소형 유도전동기 회전자를 생산공장에서 금형주조(die casting)로 제작 시 발생하는 cast 부 품질문제를 개선하기 위하여 수행되었다. 1차 연구결과와 현장 적용성을 고려한 수많은 parametric study를 통하여 새로운 rotor core cast model을 제안하였으며, 그 제안된 model에 대한 유효성을 평가, 검증하기 위하여 주조해석 전용프로그램을 사용한 수치해석과 실제품에 대한 현장실험을 통하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 첫째, 유도전동기 회전자의 새로운 cast model에 대한 충진해석을 수행한 결과 용탕은 하부 end ring 부를 먼저 충진하고 이동하여 상부 end ring, core slot 부분을 충진하고 최종적으로 core slot 부분에서 충진이 완료된다. 둘째, 새롭게 제안된 rotor core cast model에 대한 용탕의 유동 양상을 보면 하부 end ring 부에 용탕의 유동에 의한 와류가 적게 발생하였으며, 현장실험 결과 하부 end ring 부 단면에서 소량의 작은 결함만이 발견되었다. 셋째, 유도전동기 회전자 제작 시 rotor core cast 형상 변경을 통하여 end ring 부 결함 발생 면적이 약 70 % 감소한 양호한 품질의 회전자를 생산할 수 있다.

사출성형해석을 이용한 HEV/EV 구동모터 회전자 철심에 관한 실험적 연구 (An Experimental Study on the HEV/EV Traction Motor Rotor Core in Injection Molding Analysis)

  • 홍경일;정현석;최계광;김세환;임세종
    • Design & Manufacturing
    • /
    • 제9권1호
    • /
    • pp.9-13
    • /
    • 2015
  • The HEV/EV Traction Motor Core manufacturing technology is a core component of Traction Motor Core is a key technology for the manufacture of eco-friendly automotive industry is essential for the competitiveness of the country must obtain the technology. This study was performed to develop a Rotor Core of the HEV/EV Traction Motor using the first time in Korea multi-gate BMC injection molding technique. Executed by the experiment of this study are as follows. Study 1: Developed a multi-gate BMC injection mold for the magnet fixed to the Rotor Core. Study 2: Developed a production implementation and manufacturing technology of the Rotor Core. In this study, the develop products and manufacturing technologies implemented by the BMC injection mold development for Magnet fixed to the Rotor Core and the results are discussed.

  • PDF

유도전동기 회전자 금형주조 시 품질평가 (Quality Evaluations of Induction Motor Rotors during Die Casting Process)

  • 박상철
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제19권10호
    • /
    • pp.115-120
    • /
    • 2018
  • 본 연구에서는 산업현장에서 널리 사용되고 있는 소형 유도전동기의 회전자를 생산공장에서 금형주조(die casting)로 제작 시 rotor core cast의 품질을 평가하기 위하여 주조해석 전용 프로그램을 사용하여 수치해석을 수행하였으며, 그 결과를 실험결과와 비교하여 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다. 첫째, 유도전동기 회전자의 고압 금형주조 시 고속으로 사출된 알루미늄 용탕의 충진 양상을 시간 경과에 따라 평가한 결과, 용탕은 하부 end ring 부를 먼저 충진하고 수평으로 이동하여 상부 end ring, core slot 부분을 충진하여 최종적으로 core slot 부분에서 충진이 완료된다. 둘째, mould 내부에서의 용탕의 충진 양상을 보면 상부 end ring, core slot 부분보다 하부 end ring 부분에서 용탕의 유동에 의한 와류가 발생하여 결함 발생이 예측되었으며, 현장 실험결과 하부 end ring 부 단면에서 작고 큰 다수의 결함이 발견되었다. 셋째, 금형주조 작업으로 양호한 품질의 회전자를 제작하기 위해서는 cast 형상 변경이나 작업조건 등 추가적인 연구가 필요하며 이에 대해서는 추후에 보고할 예정이다.

대형 산업용 전동기 회전자용 알루미늄 다이캐스팅의 주조성을 고려한 슬롯 형상 설계 기준 정립 (Establishment of Design Criteria for Slot Shape Considering Castability of Aluminum Diecasting Process for Large Industrial Motor Rotor)

  • 이성모;김덕수;박태동;윤영철
    • 한국주조공학회지
    • /
    • 제36권1호
    • /
    • pp.10-17
    • /
    • 2016
  • Numerical analysis has been performed to evaluate effect of the shape variables such as core length, slot width and slot length on misrun in aluminum die casting process for motor rotor. The predictive method for misrun in diecasting process was established by comparing the result of numerical analysis and an actual motor rotor. Solidification modulus was introduced to predict quantitatively the castability of aluminum diecasting process for motor rotor. It was found that there are minimum critical solidification modulus and slot width to prevent misrun according to core length through diecasting limit diagram proposed using the predictive method. The critical solidification modulus and slot width increase as core length increases to prevent misrun of aluminum motor rotor in diecasting process. Based on the results, the design criteria of slot shape to prevent misrun of aluminum motor rotor with various core length were established.

플라이휠 에너지 저장 시스템용 양측식 영구자석 동기 전동/발전기의 착자 형태에 따른 특성 비교 (Characteristic comparison of double-side PMSM/G according to magnetization pattern for flywheel energy storage system)

  • 장석명;최지환;유대준;성소영;한상철;이정필
    • 대한전기학회:학술대회논문집
    • /
    • 대한전기학회 2011년도 제42회 하계학술대회
    • /
    • pp.1021-1022
    • /
    • 2011
  • This paper presents the double side PM synchronous motor/generator for core loss reduction in flywheel energy storage system. The use of double PM rotor causes the elimination of core loss in no-load state of machine. Because flywheel rotational speed is reduced by core loss, double PM rotor is very effective in flywheel system. This paper suggests two types of double side PM rotor, Halbach magnetized array and parallel magnetized array. And characteristic comparison according to thickness of rotor back core is performed.

  • PDF

Cam 착탈 방식의 모터코어 적층금형 기술을 적용한 Stator와 Rotor의 다종 혼류 생산에 대한 연구 (Experimental Study on Mixed-Model Production of Stator and Rotor using Motor Core Laminated Stamping Die Technology for Attaching and Detaching Cam)

  • 박동환;황평주
    • 소성∙가공
    • /
    • 제26권4호
    • /
    • pp.240-245
    • /
    • 2017
  • Mixed-model production technology is a method of producing multiple products with one production process and production line in order to reduce wasted manpower and adjust to market trends. In other words, mixed-model production is a flexible production system that changes production volume by model according to market demand. This study has developed a progressive laminated stamping die technology to enable flexible production of a motor core consisting of attaching and detaching the Cam on the back of the punch so that two kinds of stator and two kinds of rotor could be produced in one progressive die.