• 제목/요약/키워드: feeding facility

검색결과 69건 처리시간 0.025초

Growth effects of novel heating system using heater-installed rearing tray on silkworm, Bombyx mori

  • Jeong, Chan Young;Kim, Kee Young;Kim, Nam-Suk;Kang, Sang Kuk;Park, Jong Woo;Cha, Ik Seob;Kim, Seong-Wan
    • International Journal of Industrial Entomology and Biomaterials
    • /
    • 제45권1호
    • /
    • pp.22-28
    • /
    • 2022
  • Silkworms are very sensitive to changes in temperature and humidity, and unless it is a suitable temperature and humidity to grow, the productivity and quality of silkworms are greatly reduced. Therefore, it is very important to manage temperature and humidity for silkworm feeding facilities. In particular, it is essential to install heating facilities in Asian countries with distinct seasonal changes. During the feeding period, many farms manage the temperature and humidity of feeding facilities by installing and using electric heaters inside the facilities. However, it is very difficult to manage the room temperature stably by the heaters. In addition, unlike the temperature inside the facility, silkworms could undergo severe temperature changes as the inside of the rearing tray could not be warm enough. In this study, in order to improve the previous heating method, the new rearing method that directly heats the bottom of the rearing tray was developed. Compared to the previous room-heating system, the novel heater-installed tray (HIT) system significantly reduced the change in temperature during the experimental period. In addition, the number of days of silkworm growth up to harvest was shortened, which was effective in growth performance, and it was also found that silkworms grew more uniformly in HIT system than in previous system. Moreover, as the heater tubes were installed directly under the rearing tray, it quickly dried mulberry leaves and silkworm feces after feeding, and as a result, the environment in the tray was greatly improved with decrease the labor of breeder. In conclusion, these results suggest that the heater-installed rearing tray method greatly improves silkworm quality, increases weight of silkworms, and final profits compared to the previous room heating system with electric heaters.

제조공정용 Fast Back 이송장치 진동·소음 저감에 관한 연구 (A Study on Vibration & Noise Reduction of Fast Back Feeding Device for Manufacturing Process)

  • 한두희;이승훈;손영득
    • 한국산학기술학회논문지
    • /
    • 제20권8호
    • /
    • pp.642-648
    • /
    • 2019
  • 본 논문은 스낵식품 가공 공정라인에서 사용하는 설비 중 하나로 이송물의 관성을 이용한 제조공정용 Fast Back 이송장치이다. 기존의 이송 장치는 벨트 컨베이어와 기계식 크랭크를 적용한 구동 장치로써 소음과 진동이 크고 환경 공해 발생하며 주기적인 유지보수가 필요하다. 이로 인해 본 논문에서는 제안하는 Fast Back 이송 장치는 크랭크식 구동장치 부분을 리니어 서보모터로 대체하고 가속에 따른 힘의 평형을 맞추기 위한 평형추 장치를 적용하여 안정된 동작을 확보하였다. 평형추 장치는 주기적으로 발생하는 충격형태의 가진력을 상쇄 시키는 것으로 진동해석을 통해 진동의 주요 원인을 파악하고 저감대책을 수립하였다. 시제품 제작을 통한 진동시험에서 약 10배 정도의 진동 저감에 대한 유효성을 검증하였다. 또한, PLC제어를 통한 전진과 후진에서의 속도, 가속도 조정을 가능하게 설계함으로써 직선형 구동력을 직접 발생시켜 별도의 기계적 변환장치가 필요하지 않아 에너지 손실이나 소음 및 진동을 발생시키지 않고 운전 속도에도 제한을 받지 않음을 증명하였다.

POGO 억제장치 성능 시험기 설계 (Design of POGO Supporession Device Performance Test System)

  • 이한주;김지훈;정동호;오승협
    • 항공우주기술
    • /
    • 제5권2호
    • /
    • pp.181-187
    • /
    • 2006
  • 본 연구에서는 PSD (POGO 억제장치) 성능 시험을 위해 구축한 시험설비에 대한 내용을 다룬다. PSD 성능 시험 장치는 공급관 전체 가진 방식과 작동 유체 가진 방식으로 구분할 수 있으며, 작동유체 가진 방식은 다시 피스톤 방식과 면적제한 방식으로 분류할 수 있다. 면적 제한 방식 가진기가 기초 연구에 적합하며, 이를 채택한 PSD 성능시험장치를 제시하였다. 가진기로는 삼각함수 형태의 섭동을 줄 수 있는 판형 가진기와 볼 밸브형 가진기가 고려되었으며, 누수 문제를 고려하여 볼 밸브형 가진기가 채택되었다.

  • PDF

추진기관 시스템 시험설비 개발을 위한 해외사례 분석 및 적용방안 (A Study on International Case and Application for Propulsion System Test Complex)

  • 박주현;박순상;한영민;김지훈
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국추진공학회 2012년도 제38회 춘계학술대회논문집
    • /
    • pp.96-99
    • /
    • 2012
  • 로켓 추진기관 시스템의 성능을 입증하기 위한 시험설비는 로켓시스템의 개발을 위한 필수 인프라이다. PSTC는 발사체의 각 단별 추진기관 시스템의 수류시험 및 연소시험을 수행하고, 발사 프로세스에 대한 지상검증을 수행한다. PSTC 개발을 위해 국내외 기술을 조사하여, 관련분야의 사례를 적극 활용한다. 추진기관 시험설비는 유공압 시설 및 제어계측, Test Stand, 화염유도로 등을 구성한다.

  • PDF

공압시스템의 공급능력 예측기법 (Estimation of Feeding Performance of Pneumatic System)

  • 조남경;정용갑;신동순;조인현
    • 한국추진공학회지
    • /
    • 제13권5호
    • /
    • pp.29-40
    • /
    • 2009
  • 공압시스템은 지상설비 및 발사체 공급시스템에 광범위하게 활용되고 있다. 공압시스템의 목적은 수요처에서 요구되는 유량 및 압력을 만족시켜 공급하는 것이다. 본 논문은 기존의 연구결과들을 체계적으로 통합하여 공압시스템 공급능력 해석에 있어 시스템적인 방법을 구축하는 것을 목적으로 하였다. 이를 위해 보전방정식을 이용한 유량/압력계산과 시스템에 장착된 부품의 유동목에서의 음속확인 방법을 조합된 형태의 공압시스템 예측기법을 제안하였다. 제안된 기법을 이용하여 장착된 부품들이 단순히 압력손실만 발생시키는지 또는 부품 내 유속이 음속이 되어 시스템 유량을 제한시키는지를 구분하고 이를 시스템 해석에 적용하였다. 공압시스템을 공압 수요처의 특성 및 요구조건에 따라 범주화하였으며, 본 논문에서 제안한 기법을 통하여 다양한 범주의 공압시스템을 모사할 수 있고 공급능력을 적합하게 예측할 수 있음을 보였다.

Vitrification of Simulated Combustible Dry Active Wastes in a Pilot Facility

  • Yang, Kyung-Hwa;Park, Seung-Chul;Lee, Kyung-Ho;Hwang, Tae-Won;Maeng, Sung-Jun;Shin, Sang-Woon
    • Nuclear Engineering and Technology
    • /
    • 제33권4호
    • /
    • pp.355-364
    • /
    • 2001
  • In order to evaluate and finally optimize the vitrification condition for combustible dry active waste (DAW), dust and gas generation characteristics were investigated for PE, cellulose, and mixed waste Tests were conducted by varying the operation variables such as melter configuration, excess oxygen amount, and waste feeding rate. Results showed that dust generation characteristics were affected by the operation parameters and the melter's configuration is the dominant one. For all tested DAWs, dust generation was reduced by increasing the waste feeding rate and the excessive oxygen amount in the melter. Among waste types, dust amount was decreased by the order of mixed wastes, PE, and cellulose. Other parameters such as temperature variation and operation time have also affected the dust generation. The optimum condition for the DAW vitrification was determined as the melter's configuration equipped for minimizing the waste dispersion with 20 kg/h of waste feeding rate and 100% of excessive oxygen supply. CO gas concentration in the off-gas was immediately influenced by the combustion state in the melter, but showed similar trend as the dust generation. For the NOx production during the vitrification process, thermal NOx, which is generated from the Post Combustion Chamber (PCC), rather than fuel NOx was assumed to be dominant. The gas cleaning of efficiencies of the PCC, wet scrubber, and Selective Catalytic Reduction system (SCR) were found to be high enough to keep the concentration of pollutants (CO, NOx, SOx, HCI) in the stack below their relevant emission limits.

  • PDF

Development of Hard-wired Instrumentation and Control for the Neutral Beam Test Facility at KAERI

  • Jung Ki-Sok;Yoon Byung-Joo;Yoon Jae-Sung;Seo Min-Seok
    • Journal of Electrical Engineering and Technology
    • /
    • 제1권3호
    • /
    • pp.359-365
    • /
    • 2006
  • Since the start of the KSTAR (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) project, Instrumentation and Control (I&C) of the Neutral Beam Test Facility (NB-TF) has been striving to answer diverse requests arising from various facets during the project's development and construction phases. Hard-wired electrical circuits have been designed, tested, fabricated, and finally installed to the relevant parts of the system. In relation to the vacuum system I&C, controlling functions for the rotary pumps, a Roots pump, two turbomolecular pumps, and four cryosorption pumps have been constructed. I&C for the ion source operation are the temperature and flow rate signal monitoring, Langmuir probe signal measurements, gradient grid current measurements, and arc detector circuit. For the huge power system to be monitored or safely operated, many temperature measurement functions have also been implemented for the beam line components like the neutralizer, bending magnet, ion dump, and calorimeter. Nearly all of the control and probe signals between the NB test stand and the control room were made to be transmitted through the optical cables. Failures of coolant flow or beam line vacuum pressure were made to be safely blocked from influencing the system by an appropriate interlock circuit that will shut down the extraction voltage application to the system or prevent damages to the vacuum components. Preliminary estimation of the beam power through the calorimetric measurement shows that 87.9% of the total power of the 60kV/18A beam with 200 seconds duration is absorbed by the calorimeter surface. Most of these I&C results would be highly appropriate for the construction of the main NBI facility for the KSTAR national fusion research project.

유전체 배리어 방전 플라즈마를 이용한 에틸렌의 분해 (Decomposition of Ethylene by Using Dielectric Barrier Discharge Plasma)

  • 장두일;임태헌;이상백;목영선;박회만
    • 공업화학
    • /
    • 제23권6호
    • /
    • pp.608-613
    • /
    • 2012
  • 유전체 배리어 방전 플라즈마를 모사 농산물 저장시설($1.0m^3$)의 에틸렌 제거에 적용하였다. 에틸렌이 포함된 공기를 플라즈마 반응기에 유입시켜 처리한 후 다시 농산물 저장시설로 재순환하는 방식으로 시험을 수행하였다. 주요 운전변수는 방전전력, 순환기체 유량, 초기 에틸렌 농도 및 처리시간이었다. 에틸렌의 분해속도는 주로 방전전력과 처리시간에 의해 결정되었다. 다른 조건을 일정하게 유지한 상태에서 플라즈마 반응기 후단에 이산화망간 오존분해 촉매를 설치했을 경우 오존분해 촉매가 없을 때 보다 에틸렌 제거속도가 더 빨랐는데, 이 결과는 플라즈마 반응기에서 배출되는 오존이 농산물 저장시설에 유입 축적되어 에틸렌을 추가적으로 분해했기 때문이다. 에틸렌 초기 농도 50 ppm을 기준으로 하면 이를 완전히 분해하기 위한 에너지 요구량은 약 60 kJ이었다.

축산시설에서 발생되는 악취의 축종별 특성에 대한 설문조사 (An Investigation on the Odor Characteristics of Livestock Facilities)

  • 장영기;송기봉;김호정;유용희
    • 환경영향평가
    • /
    • 제13권1호
    • /
    • pp.33-40
    • /
    • 2004
  • At Recent the number of livestock is rapidly increased and the scale of farm has changed to large operations in Korea. So the odors from livestock feeding operations have increased and become major environmental problem. The odor emission are dependent on the types of manure management system and the meteorological factors. This report presents the results of a questionnaire on the odor characteristics from livestock facilities for the beef, dairy, swine and poultry. It is founded that the impact by odors from the facilities for swine and poultry is higher than cow and dairy, and the odor intensity at morning is higher than other times.

20톤/일급 가스화공정 Test Bed 설계 (Design of a 20 Tons/Day Gasification Test Bed)

  • 정재화;서석빈;서혜경;지준화
    • 한국신재생에너지학회:학술대회논문집
    • /
    • 한국신재생에너지학회 2010년도 춘계학술대회 초록집
    • /
    • pp.112.1-112.1
    • /
    • 2010
  • To develop domestic IGCC gasification technology, a gasification test bed with a capacity of 20 tons/day has been designed. The main components of the test bed designed are a coal pulverizing and feeding facility, a gasifier, a syngas cooler, a gas treatment unit, oxygen and nitrogen tanks, and flare stack. For wide applications to the development of advanced coal gasification technology, many special functions have been given to it such as syngas recirculation, char recirculation, and multiple stage gasification. The test bed will be used for testing the characteristics of various types of coals, deriving optimum conditions for efficient gasifier operation and trouble shooting for the Korea IGCC demonstration plant. It will also be applied as a useful tool to develop scale-up design technology of IGCC and proceed to commercialization.

  • PDF