• 제목/요약/키워드: Turbopump

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75톤급 로켓엔진용 산화제펌프의 수력성능시험 (Hydraulic Tests of Lox Pump for 75-ton class Liquid Rocket Engines)

  • 김대진;홍순삼;최창호;김진한
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2010년도 제34회 춘계학술대회논문집
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    • pp.77-80
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    • 2010
  • 산화제펌프에 대한 수력성능시험을 상온의 물을 매질로 하여 실시하였다. 시험 결과, 산화제펌프는 설계 조건을 만족하였으나, 양정과 효율 모두 상사 법칙을 완전히 만족하지는 않았다. 이 중 양정의 불일치는 고회전수 시험에서의 볼류트 손실 증가 때문으로 보인다. 또한 저유량 영역에서 펌프가 작동할 때에는 누설 유량이 증가하는 것으로 추정되었다.

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다단연소사이클 엔진 시스템 기술검증시제 연소성능 평가 (Combustion Characteristics of Technology Demonstration Model for Staged Combustion Cycle Engine)

  • 임지혁;우성필;전준수;이정호;이광진;한영민
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2017년도 제48회 춘계학술대회논문집
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    • pp.108-111
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    • 2017
  • 정지궤도용 우주발사체에는 고성능 상단엔진이 필수적이며 높은 비추력을 가지는 다단연소사이클 엔진이 적합하다. 터보펌프, 예연소기, 연소기, 공급계 시스템으로 구성된 9톤급 다단연소사이클 엔진 시스템의 기술검증시제를 제작하여 나로우주센터 3단 엔진 연소시험설비에서 3초 지상연소시험을 수행하였다. 엔진 시스템의 시동, 점화, 연소 및 종료가 정상적으로 수행되었으며 주요 성능 변수를 평가하였다.

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75톤급 액체로켓엔진의 가상적 고장 상황에서의 칼만 필터 잔차 생성 (Kalman Filter Residual Calculation of a 75-ton Liquid Rocket Engine under an Artificial Fault)

  • 이계림;차지형;고상호;박순영;정은환
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2017년도 제48회 춘계학술대회논문집
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    • pp.218-223
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    • 2017
  • 본 논문은 75톤급 액체로켓엔진의 상태진단을 위해 칼만 필터를 이용한 고장진단 연구를 수행하였다. 칼만 필터 설계를 위해 75톤급 액체로켓엔진 비선형 시뮬레이션 모델을 공칭 작동점에서 선형화하였으며, 정상 모델의 상태량 변수 4가지를 이용하여 측정값과 추정값 비교를 통해 칼만 필터의 성능을 확인하였다. 이를 이용한 고장진단 알고리즘의 성능을 확인하기 위하여 터보펌프 고장을 모사하였으며 정상 모델의 잔차 변화를 비교하여 칼만 필터를 이용한 고장진단이 가능함을 확인하였다.

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범프 포일을 장착한 고압 터보펌프용 플로팅 링 실의 실험에 관한 연구 (Study on the Experiment of the Floating Ring Seal with Bump Foil for High Pressure Turbopump)

  • 김경욱;김창호;안경민;이성철;이용복
    • Tribology and Lubricants
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    • 제22권2호
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    • pp.105-111
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    • 2006
  • The floating ring seal which is used in the high pressure turbo pump is frequently used in the oxidizer pump and the fuel pump of the turbo pump of the liquid propulsion rocket, because it is able to minimize clearance to decrease the leakage flow rate. Compared with contact seal, the floating ring seal has advantage of minimizing clearance without rubbing phenomenon. But, the floating ring seal has a tendency to increase instability in operating condition in the high speed region. In this research, we devised floating ring seal which is inserted bump in the outer surface in order to improve the stability in the high speed region. Through this work, we expect to improve stability of floating ring seal with increasing the direct damping coefficient of seal and decreasing the eccentricity ratio.

단계식 연소 사이클 액체로켓엔진의 시스템 해석 (System Analysis of the Liquid Rocket Engine with Staged Combustion Cycle)

  • 이상복;임태규;유승영;오석환;노태성
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2012년도 제38회 춘계학술대회논문집
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    • pp.46-51
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    • 2012
  • 본 연구에서는 액체로켓엔진 단계식 연소 사이클의 기본 설계 사양을 도출하기 위한 시스템 해석을 수행하였다. 액체산소를 산화제로 하고 액체수소와 RP-1을 각각 연료로 사용하는 엔진에 대해 사이클 해석을 적용하였다. 엔진의 성능지표인 비추력을 기준으로 하여 실제 개발되어있는 엔진과 1% 이내의 차이를 보였다. 사이클 해석을 위해 개발된 프로그램은 압력과 유량 균형, 터보펌프-터빈의 에너지 균형 조건을 만족하며 주어진 추력에 대한 연료 소모와 비추력 및 각 부품의 기본적인 사양을 도출할 수 있다. 추가적인 제한조건들의 조사가 이루어지면 통합 최적화 프로그램으로 발전시킬 수 있을 것으로 판단된다.

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터보펌프 터빈 로터의 슈라우드 스플릿이 성능에 미치는 영향 (The performance effect of shroud split for turbopump turbine rotor)

  • 이항기;정은환;윤석환;박편구;김진한
    • 한국추진공학회:학술대회논문집
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    • 한국추진공학회 2012년도 제38회 춘계학술대회논문집
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    • pp.117-122
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    • 2012
  • 액체로켓 엔진의 시동과 종료 시, 터빈에 가해지는 열충격을 완화시키기 위해 초음속 충동형 터빈로터의 일체형 슈라우드를 여러 조각으로 분할하는 방법을 고안하였다. 구조해석 수행결과 슈라우드 분할은 동익의 허브와 팁에 나타나는 소성변형량을 크게 줄일 수 있는 것으로 나타났다. 그러나 슈라우드 분할은 의도하지 않은 누설손실로 인해 성능손실이 불가피하며 이에 대한 정량적인 성능감소를 측정하기 위해 다양한 슈라우드 분할 형상에 대해 시험을 수행하였다. 연구대상 터빈의 경우 슈라우드 분할 수를 최대로 할 경우 설계점 효율은 2.65% 비율로 감소하는 것으로 나타났다.

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저비용 발사체를 위한 다단연소 사이클 액체로켓 엔진 시스템 설계 (System Design of Staged Combustion Cycle Liquid Rocket Engine for Low Cost Launch Vehicle)

  • 조원국;하성업;김진한
    • 한국항공우주학회지
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    • 제47권7호
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    • pp.517-524
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    • 2019
  • 진공추력 88톤급 다단연소 사이클 로켓엔진의 시스템 설계를 수행하였다. 엔진 구성품에 대한 성능 평가는 기존의 연구를 활용하였으며 수렴된 엔진 시스템 성능을 구할 수 있는 알고리즘을 제안하였다. 본 연구 방법은 RD-180에 대한 기존의 연구와 비교함으로써 검증하였다. 본 연구는 가격 경쟁력을 고려하면서 성능 개선을 달성하기 위하여 한국형발사체 75톤 엔진의 개발 이력을 최대한 승계하였다. 엔진의 제작 난이도, 비용 그리고 성능 개선을 고려하여 연소압력 12MPa을 적용하였고 결과로써 23.4s의 진공비추력 향상을 얻을 수 있었다.

한국형발사체 액체로켓 연료의 수분관리에 따른 엔진 연료입구필터 차압의 변화 (Pressure Drop Changes at Engine Fuel Inlet Filter according to Water Contents Management of KSLV-II Liquid Rocket Fuel)

  • 황창환;김인호;박재영;김성룡;유병일;조남경;한영민
    • 한국추진공학회지
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    • 제24권6호
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    • pp.120-125
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    • 2020
  • 한국형발사체 액체로켓엔진의 개발을 위해 나로우주센터에 구축/개발된 엔진 연소 시험설비에서 75톤급 액체 로켓엔진의 연소시험을 수행하였다. 연료온도 271 K 의 탈설계점 연소시험 중 터보펌프 연료입구압력 저하가 발생하여 시험을 중지하였다. 연료의 수분함유량분석, 연료 런탱크 냉각설비를 이용한 냉각시험, 탈수시험을 수행한 결과 해당 현상이 발생한 원인이 연료 내 수분이었다고 결론을 내렸다. 향후 본 논문의 연구에서 도출된 결과를 적용하여 케로신 연료의 수분관리를 하여 액체 로켓엔진 개발시험을 수행할 예정이다.

발사체 해석을 위한 CFD 소프트웨어 적용 현황 (Present State of CFD Softwares Application for Launch Vehicle Analysis)

  • 정황희;김재열;신재렬
    • 한국추진공학회지
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    • 제24권3호
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    • pp.71-80
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    • 2020
  • 발사체 분석을 위한 CFD 소프트웨어인 LVAFoam을 개발하기 앞서 발사체의 연소기, 터보 펌프 및 외부유동의 시뮬레이션에 사용된 해외의 인하우스 CFD 소프트웨어 및 상용 CFD 소프트웨어에 대한 조사를 수행하였다. 인하우스 소프트웨어로는 NASA, 미시시피 주립대학, DLR, Bertin Technologies & CNES, CERFACS 및 JAXA의 솔버들과, 상용 소프트웨어로는 FLUENT, CFX, Adavance/FrontFlow/red, GASP, CRUNCH CFD, CFD-ACE+, FINETM/Turbo, STAR-CCM+ 의 솔버들을 정리하였다. 발사체 분석을 위한 각 소프트웨어의 계산 사례가 제시되었으며, 개발된 LVAFoam이 간략하게 소개되었다.

한국형발사체 상단 액체로켓엔진의 개발과정에 대한 고찰 (A Study on the Development Process of the Liquid Rocket Engine for the Upper Stage of the Korea Space Launch Vehicle-II)

  • 서견수;박순영;남창호;문윤완
    • 한국추진공학회지
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    • 제26권1호
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    • pp.68-76
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    • 2022
  • 한국형발사체(KSLV-II) 상단은 7톤급 액체로켓엔진을 사용하고, 케로신/액체산소를 추진제로 사용하는 터보펌프 공급방식의 개방형 가스발생기 사이클이다. 본 연구에서는 우선 7톤급 상단엔진의 설계 및 개발과정에 대한 간략한 개요를 제공하였다. 또한 상단엔진 개발과정에서 발생했던 문제점 중 몇 가지 사례에 대해 적용된 해법 및 결과들을 소개하였다.