• Title/Summary/Keyword: 냉간단조성

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상계법에 의한 베벨기어 단조 공정 해석

  • 최창혁;김용조
    • Proceedings of the Korean Society of Precision Engineering Conference
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    • 2003.10a
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    • pp.67-67
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    • 2003
  • 자동차, 항공기, 산업기계, 운반기계, 철도차량, 공작기계 등 거의 모든 산업부문에서 사용되는 베벨기어의 냉간단조 공정 및 금형 설계를 위한 해석을 수행하였다. 소성가공에 의해 생산된 베벨기어는 기계적 성질이 우수하여 동력 전달장치의 수명연장 및 신뢰성, 소형화 등을 달성할 수 있으며 생산 원가 절감의 효과가 크기 때문에 냉간 단조의 공정설계는 매우 중요하다. 베벨기어의 단조에 대한 상계해석 결과는 금형 설계 시 프레스에 필요한 단조하중을 예측할 수 있으므로 프레스의 최적성형과 안전한 금형 설계를 도모할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 베벨기어의 냉간 단조시의 내부 동적 가용속도 장을 제시하였고 단조하중, 금속유동 등을 계산하였다. 또한 강소성 유한요소해석을 동시에 수행하여 제시한 동적 가용속도장의 적절성을 비교 검토하였다. 본 연구의 결과는 베벨기어의 적절한 냉간 단조 성형공정 및 공정설계를 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

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Finite Element Analysis for the Cold Forging Process of Tube Injector to Improve Material Utilization (재료이용률 향상을 위한 Tube Injector의 냉간단조공정 유한요소해석)

  • Kim, Hyun-Min;Min, Kyu-Young;Sin, Kyung-Sic;Park, Yong-Bok;Park, Sung-Young
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2009.05a
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    • pp.135-138
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    • 2009
  • 자동차 디젤 분사장치의 하우징인 튜브 인젝터는 부품의 특성상 내식성, 내산화성, 강도 등을 필요로 하는 STS소재를 주로 사용하는데, 기존의 제조방법은 절삭가공이 주류를 이루었다. 그러나 생산성증대 필요성과 소재 이용률향상 및 제품의 고급화를 위하여 정밀냉간단조를 이용한 소성가공 방법이 최근에 시도되고 있다. 본 논문은 최적 정밀냉간단조 성형을 위해 유한요소법을 이용함으로써 정밀냉간 단조 공정 및 금형설계의 기초자료를 제시하였다.

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Development of E-100 Fuel Pump Lower Housing Using Cold Forging Process (E-100용 연료펌프 하부 하우징의 냉간단조 개발)

  • Lee, Byeong-Hoon;Park, Sung-Young
    • Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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    • v.13 no.1
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    • pp.14-20
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    • 2012
  • Performance and anti-corrosion of cold forged fuel pumps and die-casting fuel pumps have been tested in this study. Ethanol with 10 ppm of acetic acid is applied for the anti-corrosion test for 250 hours. Performance test result shows that the pumping efficiency of the cold forged fuel pump is equivalent to that of the die-casting fuel pump. The cold forged lower housing has better quality against corrosiveness and finer metallic structure than the die-casting lower housing does.

The Simulation of Dies and Forming Processes for Clod Forging by Using Rigid-Plastic Finite Element Analysis (강소성 유한요소법을 이용한 냉간단조 금형 및 가공 공정 해석)

  • 이낙규;윤정호;양동열
    • Transactions of the Korean Society of Mechanical Engineers
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    • v.13 no.6
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    • pp.1070-1081
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    • 1989
  • 본 논문의 목적은 일반적인 곡면을 갖는 냉간단조 공정을 컴퓨터 시뮬레이션 을 통해 해석하고자 강소성 유한요소법의 프로그램을 개발하고, 이를 축대칭 및 평면 변형 단조성형에 적용하고자 한다. 축대칭 문제로는 산업적으로 이용이 많은 치차 블랭크(gear blank) 형태의 예제를 선택하였고 평면변형으 경우 정밀 단조품의 하나인 터어빈 블레이드(turbine blade)를 평면변형 문제로 보아 해석하였다. 한편 심한 변형을 하는 후방압출과 같은 문제의 수렴성을 향상시키고 공정을 계속적으로 해석하 기 위하여 격자 재구성기법을 도입함으로서 냉간단조 문제의 일반적인 해석을 하도록 한다.

A Study on Heat Treatment for Improving Cold Forgeability of a Bearing Steel, SUJ2 (베어링강 SUJ2의 냉간 단조성 향상을 위한 열처리에 관한 연구)

  • Kim, Hae-Ji
    • Journal of the Korean Society of Manufacturing Process Engineers
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    • v.8 no.1
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    • pp.24-30
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    • 2009
  • In this paper, the effect of heat treatment on forgeability is investigated and an improved heat treatment cycle is proposed for the bearing steel, SUJ2. An application example of a bearing inner race cold forging, which has small cracks in the bottom after backward extrusion and piercing, is found from a cold forging industry. The process is evaluated by finite element analysis and several heat treatment cycles are examined in order to propose an improved heat treatment cycle. The effect of heat treatment on material hardness and tool life, dimensional accuracy and forming load is revealed through experiment.

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Production Process Development and Prototype Evaluation for Roller Tappet Housing of Valvetrain (밸브트레인용 롤러태핏 하우징의 제작 공정 개발 및 시제품 평가)

  • Gwak, Eun-Jo;Park, Sung-Young
    • Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society
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    • v.17 no.11
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    • pp.223-229
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    • 2016
  • In this study, a cold forging process was developed for the roller tappet housing of an engine valvetrain system. A tappet sample was manufactured and subjected to an endurance test. The material properties were obtained from a compression test, and forging analysis was carried out to design a forging process using a commercial program, Deform-3D. The forging process was set up based on the analysis results, and a die set and sample tappet housing were manufactured. To evaluate the sample, the dimensional accuracy, surface roughness, parallelism, and concentricity were measured and confirmed. To evaluate the actuation and durability, a special test rig was developed to simulate the valvetrain system of the engine. An actuation test was performed based on the idle speed of a general diesel engine, and an endurance test was done based on the maximum speed. The results show minor wear of 0.002 mm. The developed test rig will be used to evaluate the actuation and durability of other valvetrain parts.

알루미늄 합금 (A 7075) 절삭성 향상을 위한 열간단조 후처리 방법에 관한 연구

  • 김진복;양성진;강범수
    • Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference
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    • 2000.04a
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    • pp.39-39
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    • 2000
  • 열간단조후 절삭가공하여 냉간 성형가공하는 알루미늄 제품은 열간단조하면 재료가 연화되어 있어 절삭가공시 연속적인 칩이 발생하여 공구와 피삭재를 감고 회전함으로서 가공면 손상, 공구파손 및 작업자의 안전을 초래함에 따라 가공이 어려워 단지 절삭성 개선 목적만을 위해 중간공정으로 T4 열처리하여 절삭가공하고 다시 어닐링처리하여 냉간성형을 하고 최종열처리를 한다. 따라서 본 연구는 열간단조후 제품을 급냉시키면 용제화처리의 효과를 얻어 재료가 경화됨으로써 절삭성이 개선될 수 있다는 이론에 근거하여 T4 열처리를 대체할 수 있는 후처리 방법에 대해 연구하였다. 최적의 후처리방법을 구하기 위해 열간단조후 수냉과 공냉처리를 비교 분석하였고, 열간단조후 냉각처리까지 지연된 시간과 수냉과정에서의 유지시간에 따른 분석을 통해 최적의 작업조건을 선정하였다.

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A Study on the strip layout design in the plunger parts of diesel vehicles (디젤 차량 플런저 부품의 스트립 레이아웃 설계에 관한 연구)

  • Choi, Kye-Kwang;Jo, Yun-Ho
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2010.11b
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    • pp.929-932
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    • 2010
  • 플런저(Plunger)의 부품 용도는 점화 플러그와 조립 되는 부품으로 연료 분사장치에 적용하여 연료 효율이 약 15~20% 개선됨이 일본에서 검증되어 일본은 상용화 되었다. 국내에서는 개발단계로 처음에 냉간단조로 개발하였다가 원가 및 생산성 문제로 프로그레시브금형(Progressive Die)로 개발 하려는 단계이다. 디젤기관에 사용되며 기관의 출력을 조절하기 위해 플런저를 이용하여 연료의 토출량을 조절할 때 사용이 된다. 이에 본 논문에서는 디젤 차량에 장착되는 플런저를 냉간단조방식이 아닌 원가 및 생산성을 확보할 수 있는 프로그레시브 금형에 적용하여 양산할 수 있는 스트립 레이아웃을 개발하고자 하였다.

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A Study on the Die design and Manufacturing in the plunger parts of diesel vehicles (디젤 차량 플런저 부품의 금형설계 및 금형제작에 관한 연구)

  • Choi, Kye-Kwang;Jo, Yun-Ho;Lee, Dong-Cheon
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2011.05b
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    • pp.958-961
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    • 2011
  • 플런저(Plunger)의 부품 용도는 점화 플러그와 조립 되는 부품으로 연료 분사장치에 적용하여 연료 효율이 약 15~20% 개선됨이 일본에서 검증되어 일본은 상용화 되었다. 국내에서는 개발단계로 처음에 냉간단조로 개발하였다가 원가 및 생산성 문제로 프로그레시브금형(Progressive Die)로 개발 하려는 단계이다. 이에 본 논문에서는 디젤 차량에 장착되는 플런저를 냉간단조방식이 아닌 원가 및 생산성을 확보할 수 있는 프로그레시브 금형에 적용하여 양산할 수 있는 스트립 레이아웃을 개발한 결과를 바탕으로 금형설계 및 제작을 하고, 프레스에 장착하여 트라이얼 하였고 이를 통하여 기존 설비 대비 1/20의 금액투자로 플런저 생산원가를 확보할 수 있었다.

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