Abstract
The purpose of this paper studies the failure cases including with system of liquefied phase injection in liquified petroleum gas vehicle. The first case, resulting with inspection the injector of LPG, it occasionally certified the injection damage phenomenon that the fuel efficiency(km/l) was decreased to 5% by carbon deposit with injector hole when the driver operates the vehicle. The second case, it certified the interference phenomenon of air flow with carbon deposit in ISA system control for idle speed of engine and throttle body suppling air into engine. As a result, the fuel efficiency was decreased 7%. The third case, the outer air during intake stroke was intermittently flowed in this gasket gap because of weaken adhesion power phenomenon for cylinder block by intake manifold gasket tearing. Consequentially, it certified the decrease for fuel efficiency to 3% by risen the amount of fuel injection as the air inflow quantity. These failure examples reduced the power performance of engine and the fuel efficiency of vehicle. It have to minimize of failure phenomenon preparing through quality management.
이 논문의 목적은 LPG 자동차의 액상 분사시스템에 관련된 고장사례를 연구하는 것이다. LPi 분사시스템인 인젝터를 점검한 결과, 인젝터에 카본이 누적되어 운전 중에 간헐적으로 연료를 분사하는 인젝터의 미세한 홀을 막아 연비를 5% 정도 떨어뜨리는 것으로 확인되었다. 엔진의 공회전을 조절하는 시스템인 공회전 조절장치 부품과 엔진에 공기를 공급하는 시스템인 스로틀 보디에 카본이 퇴적되어 공기의 흐름을 간섭함으로써 연비가 7% 악화된 것을 확인되었다. 엔진의 흡기 매니폴드 개스킷의 일부가 찢어져, 실린더 헤드와 실린더 블록의 밀착성이 약화되어 흡기행정에서 외부의 공기가 이 틈새로 간헐적으로 유입되면서 증가된 공기량만큼 연료량의 증가를 가져와 엔진의 회전수가 증가하여 부조화 현상이 발생되어 정상적인 상태보다 연비가 3% 정도 악화된 것으로 확인되었다. 이러한 고장사례는 운전중에 엔진의 출력 성능을 떨어뜨리고, 자동차의 연비를 악화시키는 요인이 된다. 따라서 품질확보에 철저하게 대처하여 고장현상을 최소화 하여야 할 것으로 판단된다.