한국추진공학회:학술대회논문집 (Proceedings of the Korean Society of Propulsion Engineers Conference)
- 한국추진공학회 2010년도 제34회 춘계학술대회논문집
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- Pages.173-176
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- 2010
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- 1975-342X(pISSN)
75톤급 액체로켓엔진 축소형 가스발생기 연소시험
Hot-firing Tests of Subscale Gas Generator for 75 ton-class Liquid Rocket Engine
- 김문기 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 서성현 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 안규복 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 임병직 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 김종규 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 이광진 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 한영민 (한국항공우주연구원 연소기팀) ;
- 최환석 (한국항공우주연구원 연소기팀)
- Kim, Mun-Ki ;
- Seo, Seong-Hyeon ;
- Ahn, Kyu-Bok ;
- Lim, Byoung-Jik ;
- Kim, Jong-Gyu ;
- Lee, Kwang-Jin ;
- Han, Yeoung-Min ;
- Choi, Hwan-Seok
- 발행 : 2010.05.27
초록
75톤급 가스발생기 기술검증시제에서 나타난 산화제 분사기 차압의 증가 원인을 파악하기 위하여 축소형 가스발생기를 설계, 제작하였다. 설계점 및 탈설계점 시험 조건을 포함한 총 6회의 연소시험을 성공적으로 수행하였다. 연소시험 결과 연소압을 고정한 후 혼합비를 증가시킨 경우 연료 및 산화제 유량계수는 일정한 것으로 나타났으며, 혼합비를 고정한 후 연소압을 증가시킨 경우에도 연료 및 산화제 유량계수는 변함이 없는 것으로 파악되었다.
A subscale gas generator was designed and manufactured to understand a reason for increased pressure drop of liquid oxygen injectors observed in a technology demonstration model of a 75 ton-class gas generator. A total of 6 hot-firing tests were successfully performed including experimental conditions of design and off-design points. The hot-firing results showed that discharge coefficients of fuel and liquid oxygen remained constant as the mixture ratio varied at a fixed chamber pressure. At a fixed mixture ratio, it was also found that discharge coefficients of fuel and liquid oxygen was constant as the chamber pressure was increased.
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