This study was carried out to develop a process flow sheet for recovering valuables (gold and high purity silica) from the gold mine tailings containing 1.7 g/ton of gold and 79.48 wt.% $SiO_2$. Float-sink tests using heavy liquids was conducted to explore the possibility of recovering gold by gravity separation. Hydrocyclone, froth flotation, and triboelectrostatic separatoin tests were conducted to recover high purity silica from the gold mine tailings. The results of float-sink tests showed that particles containing 5.58 g/ton of gold could be obtained at 2.72 specific gravity, but with very low yields around 3%. Meanwhile, all tests with hydrocyclone, froth flotation, and triboelectrostatic separation showed that high purity silica with $SiO_2$ content over 90% could be obtained. The purity could be improved further up to about 94% by employing several recleaning steps in the froth flotation and triboelectrostatic process.
Recycline of used plastics is rather restricted due to their variety and difficulties in their separation. In this study, a reliable and economical method for the separation of PVC which utilizes an appropriate control of surface chemistry of pariticles was suggested. this method consists of modification of PET surface from hydrophobic to hydrophilic by NaOH solution and subsequent separation by a froth flotation technique. Flotation results were in terms of NaOH concentration, digestion temperature and time, temperature and pH of solution, PVC concentration. They could be separated up to 95~100% by this method.
Park, Chul-Hyun;Jeon, Ho-Seok;Kim, Byoung-Gon;Han, Oh-Hyung
Korean Journal of Materials Research
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v.19
no.12
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pp.661-666
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2009
Froth flotation has been carried out in order to produce roasting-molybdenite concentrate from molybdenite ore in the Shin-yeomi mine. In our study, roasting-molybdenite (Mo 0.43%) from Shin-yeomi mine was recovered by varying the conditions of regrinding time, dosage of collector and alkalinity. Liberation and flotation efficiency more were effective at regrinding time of six minutes than at single grinding. Mo recovery curves increased considerably as dosage of kerosene increased, whereas Mo grade curves decreased gradually. The separation efficiency of molybdenite was effective when the dosage of collector (kerosene) was adjusted to 300 g/t. The molybdenite concentrate was agglomerated in the range of pH 5-7 and its separation efficiency increased to pH 9-10. The concentrate of 49.5% Mo grade ($MoS_2$, 82.6%) with 81.5% recovery from Shin-yeomi molybdenite ores was obtained under conditions of 20% pulp concentration, 300 g/t kerosene 325 g/t frother (AF65), 2.5 kg/t depressant ($Na_2SiO_3$), pH 9-10 and four cleaning times. In the future, a trial run that can separate up to 50% Mo grade from Shin-yeomi molybdenite ores will be performed.
Journal of Korean Society of Environmental Engineers
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v.38
no.7
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pp.343-352
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2016
Effects of grinding time and chemicals dosage in arsenic removal from contaminated paddy soil in China were investigated using lab scale attrition and froth flotation combining process. Arsenic concentration in the field soil was 76.51 mg/kg, exceeding Korean and Chinese standards, and predominant arsenic compounds fraction in sequential extraction was "residual" (over 80%). After wet sieving, soil with >2 mm and < 0.038 mm showed concentration lower than 'Warning Level' in Korea. Soil with 0.038-0.075 mm, showing the highest concentration, was discarded since it occupied minor weight fraction (10.1%). Thus soil between 0.075 and 2 mm was only used in the combining process. The highest Arsenic concentration in progeny fragments smaller than 0.038 mm reached up to 981.66 mg/kg after 5 min of attrition. Optimal dosage of collector ($C_5H_{11}OCS_2K$) and modifier ($Na_2S$ and $CuSO_4$) in froth flotation process for the selective separation of the chipped progeny particles from the parent fragments were determined both as 200 g/ton. Arsenic removal efficiency in froth flotation process was 38.47% and it was increased to 72.74% in additional flotation process, scavenging. Average arsenic concentration after overall process - wet sieving, attrition and froth flotation - was estimated to 16.45 mg/kg.
Impurities removal from waste carbon black was carried out to produce high-grade carbon black. A lot of hydrophilic carbon black is produced as a byproduct of the hydrogen production process by flame decomposition of water. Due to its impurity content such as sulphur, iron, ash and etc., it can only be used as low-grade carbon or burnt out. High-grade hydrophilic carbon black is 3-5 times more expensive than oil-based carbon black because of its process difficulties and requires pollutant treatment. Hydrophilic carbon is normally used far conductive materials for batteries, pigment for plastics, electric wire covering, additives for rubber, etc.. In these applications, hydrophilic carbon must maintain its high purity. In this study magnetic separation, froth flotation and ultrasonic treatment were employed to remove impurities from the low-grade hydrophilic carbon black. As results, the ash, iron and sulphur content of product decreased to less than 0.01wt.%, 0.0lwt.% and 0.3wt.% respectively, and the surface area of product was about 930 $m^2$/g.
Electro-thermal production of white phosphorus(WP, P4) generates substantial amount of highly toxic phossy water and sludges. Because of their high phosphorus contents and lack of reliable processing technology, large tonnages of these hazardous wastes have accumulated from current and past operations in the United States. In this study, two different methods for treatment of phosphorus sludge were investigated. These were bulk removal of WP by physical separation(froth flotation) and transformation of WP to oxyphosphorus compounds by air oxidation in the sludge medium. Kerosene, among other collectors, resulted in selective flotation of WP from the associated mineral gangue. Solvent action of kerosene occurring on the WP surface(by rendering WP particles hydrophobic) might produce the high selectivity of WP. The WP recovery in the froth was 79.3% from a sludge assaying 34.2% of WP. In the oxidation study, air gas was dispersed in the sludge medium by the rapid rotation of the impeller blades. The high level of sludge agitation intensity caused a fast completion of the oxidation reactions and it resulted in the high percentage conversion of WP to PO4-3 with PO3-3 making up almost all portion of oxyphosphorus compounds. The WP analysis on the treated sludge showed that supernatant solution and solid residue contained an average of 4.2 μg/L and 143 ppm respectively from the sludge containing about 26 g of WP. Further investigation will be required on operational factors to better understand the processes and achieve an optimum condition.
This study aimed to investigate the effects of mechanical factors such as agitation speed and air rate in fly ash flotation. Specifically, we used thermal power plant fly ash with unburned carbon content of 3.4 to 3.7%. The effect of pH, agitation speed, collector dosage, and frother dosage - the key factors of froth flotation - showed unburned carbon recovery and unburned carbon content of 63% and 34%, respectively, when the dosage of safflower oil used as collector was 800 g/ton, pH was 7, agitation speed was 1,200 rpm, and frother dosage was 400 g/ton. The SEM/EDS analysis of fly ash in that case indicated that the spherical fly ash particles lowered the unburned carbon content as they floated with the air bubbles without being dissolved in the unburned carbon or settled in the ore solution. The other experiment of changing the mechanical factors such as agitation speed and air rate resulted in unburned carbon recovery and unburned carbon content of 74% and 67%, respectively, at air rate of 8 L/min and agitation speed of 900 rpm. The recovery and unburned carbon content increased as the low agitation speed and additional air injection decreased the strength of the eddy current in the ore solution and consequently prevented the floating of fine fly ash particles with unburned carbon. In addition, the recovery rate and unburned carbon increased further to 80% and 70%, respectively, showing the best performance when the agitation speed and air rate were lowered to 800 rpm and 6 L/min, respectively.
Impurities removal from waste carbon black was carried out to produce high-grade carbon black. A large amount of hydrophilic carbon black is produced as a byproduct of the hydrogen production process by flame decomposition of water. Due to its impurities content such as sulphur, iron, ash, etc., it can only be used as low-grade carbon or burnt out. High-grade hydrophilic carbon black is 3~5 times more expensive than oil-based carbon black because of high production cost associated with process complexly and pollutant treatment. Hydrophilic carbon is normally used for conductive materials for batteries, pigment for plastics, electric wire covering, additives for rubber, etc. In these applications, impurity content must be blow 1 fe. In this study, magnetic separation, froth flotation and ultrasonic treatment were employed to remove impurities from the low-grade hydrophilic carbon black. Results showed that the ash, iron and sulphur content of product decreased to less than 0.01 wt.%, 0.01 wt.% and 0.3 wt % respectively and the surface area of product was about 930 $m^2$/g for conductive materials.
Fly ash was composed of the unburned carbon and mineral particles. The former was able to attach on the bubbles, while the latter was not. Therefore, it was possible to separate the unburned carbon and the mineral from fly ash using the froth flotation process. This study was carried out to evaluate the separation efficiency as a function of the ny ash particle properties in the column flotation. Separation efficiency was analyzed for various size fraction of -38 fm,38~125 fm and 1125 W, and for various fly ash samples containing 7, 11, and 20 wt% unburned carbon. For the size fractions of -38 fm containing 7 wt% unburned carbon, separation efficiency was 86ft, whereas separation efficiency was found to be 74% for the size fraction of +125$\mu\textrm{m}$ containing 20 wt% unburned carbon. The results indicated that separation efficiency increased with the decrease in the particle size and the unburned carbon content of the fly ash.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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