Abstract
Purpose: The purpose of this study is to fabricate the new zirconia block (CNU block) and to evaluate fit of core and porcelain veneered zirconia crown. Material and methods: The experimental blocks were fabricated from the commercial ytrria-stabilized zirconia powder (KZ-3YE Type A). The powder was uniaxial pressing and the green bodies were conducted using the Cold Isostatic Pressing. The zirconia blocks were presintered at $1040^{\circ}C$ and the final sintering was performed at $1450^{\circ}C$. The Kavo Everest ZS $blank{(R)}$ (KaVo, Biberach/ $Ri{\beta}$.) was used as a control group. The linear shrinkage of CNU block and Kavo block were compared. Twenty-one cores for porcelain veneered crowns were fabricated with CAD/CAM system ($Everest{(R)}$, Biberach/ $Ri{\beta}$.). Group I; seven cores fabricated from Kavo blocks, Group II; seven cores fabricated from CNU blocks, Group III; seven cores from CNU blocks and porcelain veneering for crowns. All specimens were cemented and sectioned into two planes; diagonal and bucco-lingual. The measurement of the marginal, internal, and occlusal fit was carried out using SEM ($S-4800^{(R)}$) at $30{\times}$. The results were analyzed by one-way ANOVA test. Results: The linear shrinkage of the CNU block and the KaVo block was 19.00% and 20.09%. The marginal gap of cores ($29.67{\pm}6.58{\mu}m$) fabricated from CNU blocks showed significantly smaller than that of the cores of Kavo blocks ($36.84{\pm}7.18{\mu}m$) (P < .05). The internal gaps of the porcelain veneered crowns ($32.23{\pm}6.33{\mu}m$) were larger than those of the other two groups ($37.57{\pm}6.81{\mu}m$ and $38.14{\pm}6.81{\mu}m$). Conclusion: No statistically significant difference was found in between experimental groups and control group. The experimental groups in marginal gap showed significantly smaller than the control group.
연구목적: 본 연구의 목적은 냉간 정수압 성형법 (cold isostatic press forming)을 이용한 새로운 지르코니아 블록의 제조와 이를 이용한 코어와 완전 도재관의 적합도를 비교 평가하여 임상적 이용 가능성을 평가 하고자 함이다. 연구 재료 및 방법:지르코니아 분말 (KZ-3YE Type A)을 단일 압축 성형하여 블록의 형태로 제작 한 후, 냉간 정수압 성형하여 블록을 제작하고, 성형이 끝난 지르코니아 블록은 $1040^{\circ}C$의 온도에서 반 소결하였다. 대조군은 상용 제품 ($Everest^{(R)}$, KAVO, Biberach/$Ri{\beta}$.)을 이용하였다. $1450{^{\circ}C}$의 온도에서 완전 소결된 실험군 블록과 대조군 블록의 수축률을 측정하고 비교하였다. CAD/CAM을 이용하여 총 21개의 코어를 제작하고 세 그룹으로 나누었다. Group I은 대조군 블록을 이용해 7개의 코어를 제작하고, Group II는 실험군 블록을 이용해 7개의 코어를 제작하였다. Group III은 실험군 블록을 이용해 7개의 코어를 제작하고 도재 ($Cerabien^{TM}$)를 축성하여 완전 도재관을 제작하였다. 제작된 코어와 완전 도재관을 모형에 합착한 후 레진으로 매몰하여 치관 장축의 협설과 근원심 방향을 따라 절단하고 지대치와 코어 사이의 변연 간격과 내부 축면 간격 그리고 내부 교합면 간격을 SEM ($S-4700^{(R)}$)을 이용해 측정하였다. 모든 측정값은 평균과 표준편차를 계산하고, one-way ANOVA test를 시행하여 실험 결과를 분석하였고, 95%유의 수준으로 검정하였다. 결과:실험군과 대조군 블록의 수축률을 측정한 결과 실험군 블록의 수축률은 19.00%였고, 대조군 블록의 수축률은 20.09%로 실험군 블록의 수축률이 더 낮은 것으로 나타났다. 적합도 측정 결과 변연 간격의 측정값에서 Group II의값($29.67{\pm}6.58 {\mu}m$)이 Group I의값($36.84 {\pm}7.18 {\mu}m$)보다 통계적으로 유의하게 작은 것으로 나타났다. 또한 Group II와 Group III의 값 사이에서는 유의한 차이가 없었다. 내부 측면 간격의 측정값에서 Group III의값($32.23{\pm}6.33 {\mu}m$)이 Group I와 Group II의내부측면간격의값($37.57{\pm}6.81{\mu}m$, $38.14{\pm}6.81{\mu}m$)보다 큰 것으로 나타났다. 각 부위의 간격 측정결과 내부 교합면 간격의 값이 변연 간격 및 내부 축면 간격의 값보다 유의하게 큰 것으로 나타났다. 결론: 현재 상용중인 대조군 블록과 비교하여 냉간 정수압 성형법으로 제조된 실험군 블록의 적합도는 유의한 차이를 보이지 않았다. 변연 적합도는 실험군에서 더 우수하였으며 도재를 축성한 완전 도재관의 적합성이 약간 더 향상되는 경향을 보였다. 변연 적합도는 대조군과 실험군 모두에서 임상적으로 허용되는 양호한 수치를 보였다.