Development of stepping motor controller for Buncher control at PLS 2GeV Linac

포항가속기의 2GeV 선형가속기 번쳐 제어용 스테핑 모터 제어기 개발

  • 김성철 (포항공과대학교 가속기연구소) ;
  • 이기선 (포항공과대학교 가속기연구소) ;
  • 노준택 (포항공과대학교 가속기연구소) ;
  • 남상훈 (포항공과대학교 가속기연구소)
  • Published : 1999.07.19

Abstract

포항가속기의 선형가속기 buncher 및 prebuncher 시스템은 가속기 건설 시에 중국의 IHEP로부터 도입된 것이다. 전체적인 시스템은 완성되었으나, 그 동안 몇 가지의 문제점이 있어, 제한된 조건하에서 사용해왔다. 이와 같은 문제점을 해결하여 선형가속기 기계장치를 이용한 연구를 활성화하고 보다 나은 전자빔을 공급해주기 위하여 일부 기계장치를 포함한 모터 및 구동부, 제어부등에 대한 성능개선을 하였고 현장 시험과 설치를 완료하였다. 특히 모터는 설치가 간단하고 정밀한 제어를 할 수 있는 5선 식 5상 스텝 모터를 사용하였고, 구동부는 MOSFET을 이용한 정 전류 초핑 방식을 채택하여 크기와 발열량을 줄였다. 그리고, 제어부는 4축의 독립된 유닛이 단일의 RS485 직렬 접속에 의해서 원격으로 제어가 가능하도록 구성하였다.

Keywords